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時間:2014-06-23 09:57:55
作者:世邦機(jī)器
現(xiàn)破碎生產(chǎn)工藝流程。2003年大冶鐵礦根據(jù)選礦廠的生產(chǎn)情況,為了進(jìn)一步降低能耗,實現(xiàn)多碎少磨的方針,開展了破碎改造設(shè)計及改造工程,將三段開路破碎流程改為三段一閉路加洗礦破碎流程,于2005年8月份完成改造并投入使用。
設(shè)計采用了三段一閉路加洗礦破碎流程,非常大給礦粒度為450 mm,最終破碎產(chǎn)品粒度為8 mm。考慮到礦山露天轉(zhuǎn)地下后,礦石含泥量增加,采用洗礦一方面可以保證破碎流程暢通,有利于降低破碎產(chǎn)品粒度,另一方面也可以改善電磁滾筒干式磁選作業(yè)條件,進(jìn)一步提高干式磁選拋廢率,根據(jù)試驗結(jié)果拋廢率可以達(dá)到18%~20%。鐵礦生產(chǎn)線上要求比較嚴(yán)格,并且鐵礦生產(chǎn)線上有著一套很精細(xì)的生產(chǎn)工藝流程。大冶鐵礦一3 mm+0 mm粒級礦漿含銅品位較高,磁選拋廢和脫泥均會造成銅金屬的流失,經(jīng)過深入細(xì)致的研究,首先用水力旋流器脫泥,沉砂送二段磨礦作業(yè),溢流經(jīng)過濃密機(jī)進(jìn)入回水系統(tǒng),然后返回到洗礦作業(yè)循環(huán)使用。
碎礦流程經(jīng)過.2005年技術(shù)改造后,初步實現(xiàn)了原有設(shè)想,但隨著企業(yè)的發(fā)展,設(shè)計的180萬t/a生產(chǎn)能力不能適應(yīng)生產(chǎn)需求。據(jù)此,2006年又提出了對破碎進(jìn)行設(shè)備更新改造,實現(xiàn)280萬L/a處理能力。原有進(jìn)口粗碎C一100顎式破碎機(jī)更換為C一3054顎式破碎機(jī),中碎GP一300型圓錐破碎機(jī)換為GP一500S型圓錐破碎機(jī)。細(xì)碎圓錐破碎機(jī)原有I臺進(jìn)口的HP一500型圓錐破碎機(jī)能力不能滿足今后生產(chǎn)能力要求,需要再增加同規(guī)格1臺及2YA一2400 mm×6000mm雙層振動篩。同時,增加細(xì)碎作業(yè)雙層振動篩的電振動給料機(jī)。擴(kuò)產(chǎn)改造后破碎的流程結(jié)構(gòu)不變,經(jīng)過完善設(shè)計改造后,細(xì)碎最終產(chǎn)品粒度確定為15~0 mm。
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破碎機(jī)磨粉機(jī)制砂機(jī)洗砂機(jī)振動篩移動破碎站顎式破碎機(jī)圓錐式破碎機(jī)雷蒙磨粉機(jī)河卵石制砂機(jī)振動給料機(jī)皮帶機(jī)
雙激振器圓錐破碎機(jī)主要由激振器、帶給料口的上連接板、帶外排口的下連接板、內(nèi)破碎錐體、外破碎錐體、隔振彈簧和電機(jī)等組成。
由于本次設(shè)計中,未有混合精礦再磨作業(yè),但根據(jù)現(xiàn)場意見,留有今后改進(jìn)流程增加設(shè)備的可能性。
由集礦膠帶運(yùn)輸機(jī)、給礦膠帶運(yùn)輸機(jī)給入一段西5030 mm×6700 mm球磨機(jī),球磨機(jī)排礦由泵送至一段咖660 mm×6水力旋流器組。水力旋流器沉砂自流返回一段球磨機(jī),構(gòu)成一段閉路磨礦。
世界上前列臺工業(yè)型高梯度磁選機(jī)于1966年由某某某公司研制成功,用于美國一家公司進(jìn)行高嶺土提純。目前世界各地的高嶺土工業(yè)均已廣泛采用高梯度磁選機(jī)。
其次,從物理性質(zhì)來講,粒度、水分和穩(wěn)定性是必需的。水分也是一種雜質(zhì),燒結(jié)、球團(tuán)對水分含量有嚴(yán)格要求;對粒度而言,不同造塊工藝對粒度要求不一樣。
鐵礦石礦化氣泡機(jī)械夾雜的一些脈石,由于新給入的礦漿及被抑制礦物向下沉降,礦化氣泡上升,在這種對流運(yùn)動情況下,有一種對流沖刷作用,兼之礦化氣泡在升浮中的相互兼并,從而使礦化氣泡中機(jī)械夾雜的脈石被沖刷下來,重新落入礦漿中。
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